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デンソーテクニカルレビュー Vol. 14 2009 特集ルーツブロワの機能をフルに活用した 少エア活動 * Compressed-Air-saving Activities through Creative Utilization of a Roots Blower s Functions 打江公平 Kohei UTSUE Currently, a large amount of plant compressed air is used in processes from parts processing to parts assembling to prevent performance degradation, such as oil leaks, caused by minute foreign particles (machining debris, etc.) in hydraulic circuits (the passage of brake oil) of brake-related products. We have worked on and succeeded in saving the plant compressed air by introducing Roots blowers to improve the blowing in the blow-dewatering step of the parts cleaning process and the sucking in foreign-particles suction step of the assembling process. For further energy saving, we have contrived a blow-and-suction machine that applies the discharge and suction functions of a single Roots blower unit simultaneously. This article describes these energy-saving activities. Key words: Plant compressed air, Roots blower, Air-saving 1. はじめに当社は, 2000 年度から環境活動の指針として デンソーエコビジョン 2005 を策定しその指針のもと, 生産活動における CO 2 削減目標として 2010 年までに 1990 年比 10% 削減 という高い目標を掲げ諸活動を展開している. 当部での省エネへの取組みとしては, 主にエネルギー使用比率の高い 電気 について改善を進めてきたが, 近年ブレーキ製品の組付け工程での品質向上のため, 水分や異物の除去に供する 工場エア の使用量が増加し, また, 今後生産数も増加が予想されることから, 製品の製造工程で使用される 工場エア の低減が急務と考え改善に取り組むことにした. Fig. 1 に本事例の対象工程と設備の概要を示す. (1) ハウジング洗浄機 は, 洗浄 水切り 乾燥 冷却を自動で行う装置であるが, 水切り 冷却 に大量の工場エアを消費している. (2) 異物吸引除去 はブレスライダーでエアの負圧を使って異物吸引除去を行っている. Fig. 2 に生産金額, Fig. 3 にエネルギー別 CO 2 排出量を示す. 2. 課題達成への考え方これまでの 工場エア低減活動 の実態は生産課主体の工場エア洩れ対策, エアブローの間欠化などムダを省くだけの省エア活動であった. また, 品質優先で品質目的に使用される工場エアの改善が進んでこなかった. このため, 工場エアの使用量は低減できていなかった. * 2009 年 9 月 28 日原稿受理 Fig. 1 Diagram of subject processes and machines 200 150 100 60 C t-co2 320 15 CO2 10 5 0 160% 133% 00 01 02 03 04 05 06 1668 Fig. 2 Production volume 03 04 05 Fig. 3 Projection of CO 2 emission by energy type 134

特 集 そこで, これまでの生産課主体の活動から, 技術部門も巻き込んだ 技能と技術が融合した活動 へと方向転換し, 次の二つをスローガンに 工場エア低減 に取り組んだ (Fig. 4 参照 ). <スローガン> (1) ムダを省く 省エア から少ないエアで仕事をする 少エア へ (2) 品質優先から, 品質と省エネの両立 へ 4. 活動 1 ハウジング洗浄機の工場エア低減 4.1 ハウジング洗浄工程の概要ハウジング洗浄の工程は, 洗浄 水切り 乾燥 冷却の4 工程で構成され (Fig. 1 参照 ), 水切り と 冷却 工程で工場エア 122 10 3 m 3 / 台 月 (*1) を使用する. (*1): [ 工場エア使用設備が約 2500 台有り, 洗浄機 1 台で全工場エア使用量の約 3% を消費 ] 以下事例として 水切り 工程の改善を紹介する. 3. 目標と活動計画 目標は, 04 年度増加予測分を半減に抑え, 04 年度 05 年度の 工場エア CO 2 排出量を 3300 t-co 2 以下と し活動を進める (Fig. 5 参照 ). 活動は ハウジング洗浄機の工場エア低減 と 異 物除去の工場エア低減 を技術部門も参画のプロジェ クト活動 (PJ) で取り組み, その他 職場ごとの省エ ネ改善活動 などを生産課主体の全員参加の活動とし て取り組む (Fig. 6 参照 ). 以下, PJ 活動で進めた ハウジング洗浄機の工場エ ア低減 と 異物除去の工場エア低減 活動について 具体的に事例をまじえ紹介する. 0 4000 CO2 2000 (t-co2) 1000 t-co2 4.2 事例 水切り 工程の改善 4.2.1 水切りの目的 水切りの目的は 乾燥効率向上のためハウジング表 面に残っている水を取る ことで, 現状は工場エアに よるエアブローによって行っている. Fig. 7 にエアブローの原理を示す. エアブローはエ アの衝突圧の力でハウジング表面の水分を払いのける. 衝突圧はエア圧力と流量により決まる. 4.2.2 現状の問題点 現状の問題点を以下に示す. (1) 工場エアを大量に使用する. (2) ハウジングの油路内に僅かながら水分が残る. 4.2.3 活動の目標 活動の目標を以下とする. 工場エア使用量を大幅に削減し, かつ水切り品質も 向上させる. 04/4 7 10 12 05/3 1. PJ 1 2. PJ 2 1. T 2. 3. Fig. 4 Way of achieving the target Fig. 6 Activity schedule 4220 04 05 3850 : 40 kpa CO2 3300 t-co2 : 500 kpa 550 t-co2 920 t-co2 p1 p1 p1 : 3300 t-co2 2847 503 04 05 PJ: Fig. 5 Target of CO 2 emission Fig. 7 Principles of the blow-dewatering operation 135

デンソーテクニカルレビュー Vol. 14 2009 4.2.4 省エネ改善案の検討 コスト 水分除去率 省エネ効果から評価した結果, ルーツブロワ化 で工場エアレスに取り組むことに する (Fig. 8 参照 ). < ルーツブロワ化 >(Fig. 9 参照 ) 工場エアの代わりに, ルーツブロワから吐出された エアを利用し水切りを実施. ルーツブロワでは工場エアの圧力 0.4 MPa が上限で あり, その分流量を多くすることにより水を払いのけ る力 ( 衝突圧 ) を同等にして, 工場エアレスを実現. し かし, 目標である 水切り品質向上 は未達成である. 4.2.5 品質向上の検討 水切り品質を向上させるため, 衝突圧を上げるには, 現状のルーツブロワでは限界があるため, エア吹き付 け方法の改善により水切り品質の向上を検討する. < 品質向上改善 >(Fig. 10 参照 ) UP Fig. 8 Improvement study results of the blow-dewatering operation 3 40 kpa 6.7 m 3 /min Fig. 9 Installation study of a Roots blower p1 ノズル形状の見直しや, ハウジング姿勢の見直しについて, 技術部門とテストを繰り返し, 検討した. 4.2.6 効果これらの活動により以下の効果を得ることができた. ルーツブロワ化による工場エアレスにより, CO 2 排出量を 132 t-co 2 /y 削減. ノズル形状, ハウジング姿勢改善で, 水切り品質が向上. = 省エネ と 品質 の両立を実現 = 5. 活動 2 異物除去の工場エア低減 5.1 異物除去の概要異物除去は, 工場エアを使い ブレスライダー (Fig. 11 参照 ) で負圧を発生させ, 異物を吸引除去させる. 5.1.1 現状の問題点現状の問題点を以下に示す. (1) ブレスライダーは工場エアを大量消費し, またブレスライダーを使った異物除去工程は今後増加傾向にあり, 工場エアの増加が予測される. (2) 品質目的の異物除去工程は品質優先で省エネ活動が遅れている. 5.1.2 活動の目標活動の目標を以下とする. 現状品質以上を確保し, 工場エア低減を図る 5.1.3 改善案の検討ブレスライダーに代わる負圧発生装置の検討過程で, 水切り 改善で使用したルーツブロワの 吸引機能 に着目し, ルーツブロワ化 で工場エアレスに取り組む. 5.1.4 克服すべき課題克服すべき課題に以下の2 点がある. (1) ブレスライダーと同等以上の吸引力があるか. (2) ルーツブロワの設置スペースが確保できるか. 5.1.5 課題克服に向けて ブレスライダー, ルーツブロワ それぞれの吸 : K-20 : 93 71 169 Fig. 10 Quality improvement of the blow-dewatering operation Fig. 11 BLS RIDER (Current suction machine) 136

特 集 引力について, テストを実施 (Fig. 12 参照 ) し, その結果ブレスライダーの 1.5 倍の能力があることが分かった. 更に, 吸引ホースは最大 100 m まで延長可能であることから, 今まで使われていなかった組付け室の天井 アブロー 用それぞれ1 台づつ, 計 2 台のルーツブロワを設置していたが, 吸引 ブロー を同じルーツブロワで行えば, 1 台で同時に仕事をさせることができるのでは とメンバーより提案がされた. 裏にルーツブロワ設置用架台を設けスペースを確保す る. 5.1.6 改善策以上のことから異物除去をブレスライダーからルーツブロワに変更し工場エアレスを図る. また, 従来の 正圧管理 ( 間接管理 ) から, 吸引経路に 流量計 を設置し, 吸引流量管理 ( 直接管理 ) に管理方法を 6.2 新たな挑戦ルーツブロワ1 台 2 役 ( 吸引 & ブロー ) の実現に向けテスト機 (Fig. 15 参照 ) を製作し, 目標を, 吸引 では 吸引流量 6 L/s ブロー では 衝突圧 70 kpa とし, テストを開始した. 変更し, 吸引能力のバラツキ防止を図る (Fig. 13). 5.1.7 効果 これらの改善活動により, 以下の効果をえた. ブレスライダー 30 台をルーツブロワ 13 台に代えて 199 t-co 2 /y 削減できた. 吸引流量管理 に管理方法を変更たことで, 吸引 能力のバラツキ防止が図れた. この結果, 省エネ と 品質 の両立を実現できた. 6. 活動 3 更なる省エネをめざして 6.1 新たな着眼点 活動 2 の異物吸引工程改善を進める中で パレット Fig. 14 Pallet cleaning operation 清掃工程 (Fig. 14) では 吸引 と エアブロー を同時に行っており, この改善もルーツブロワ化で対 応しようと PJ で検討を行う. 従来だと 吸引 用, エ mm 500 250 1000 2000 Fig. 12 Suction capability of a Roots blower Fig. 15 Trial machine Fig. 13 Installation states of Roots blowers and flowmeters 137

デンソーテクニカルレビュー Vol. 14 2009 6.2.1 課題テストの結果, 次の課題が浮かび上がった. (1) 引量とブロー量が異なる場合はどちらかが流量不足となり, 仕事ができなくなるのでは (Fig. 16 参照 ). (2) ルーツブロワ立ち上がり時に 吸込み と ブロー で若干の時間差が生じるため, 設備タイミングとリンクできないのでは. 6.2.2 課題克服に向けて検討の結果, 流量の不足分を補うための方法として, タンクを設置し バランスエア を蓄え, この バランスエア にて流量不足を補う. このタンクの設置により, 課題 (2) 設備タイミングとのリンク も可能になると判断した. 6.2.3 再チャレンジ結果 吸引側, ブロー側 それぞれにタンクを設置し再度テストを繰り返した結果, 吸引流量 = 6.5 L/s, 衝突圧 = 70 kpa と目標を達成できたものの, タンクの容量が 0.26 m 3, 設置床面積 0.8 m 2 を必要とすることから, 現状ではラインへの展開は困難と判断し中止した (Fig. 17 参照 ). 6.3 再々チャレンジ ブローと吸引 を1 台のルーツブロワで行う検討を続け, 次期新設予定ラインの導入に的を絞り, ブローの風速 5 m/s 以上, ブロー時間 4 秒, 設備に組み込めるサイズ と仕様を定めた. 市販されている集塵機, ルーツブロワなどを調査したが仕様を満たすものがなく, 部内の生産技術担当者と共同で独自の ブロワ を開発製作した. ケースエアブロー など三つの工程に組み込み, ブロワの 1 台 2 役 の夢を実現し省エネを図ることができた (Fig. 18 参照 ). 7. まとめ 7.1 効果の確認今回紹介した ハウジング洗浄機の工場エア低減 異物除去の工場エア低減 に対し, 全員参加による工場エア削減活動の結果, 工場エア CO 2 排出量目標 = 3300 t-co 2 以下の目標に対して 04 年度 3130 t-co 2, 05 年度 3119 t-co 2 と目標を達成 (Fig. 19 参照 ) することができた. 10 5 5 1 Fig. 16 New issue of the trial machine 2d 2b 2a 2c 2 1a 2 Fig. 17 Positive and negative pressure generation system using a single Roots blower 1 1 1b 3 3c 3b 3a 3d Fig. 18 A new blow and suction machine CO2 (t-co 2 ) 4000 2000 907 t-co 2 3130 2847 31194037 4587 1468 t-co 2 : 3300 t-co 2 04 CO 2 3130 t-co 2 05 CO 2 3119 t-co 2 0 03 04 05 Fig. 19 Targets and achievements 138

特 集 また, 生産課と技術部門が一体となった PJ 活動を通じて, 従来 品質優先 であった技術部門に 省エネ 風土が浸透し, 品質 と 省エネ の両立を考えた設備計画がされるようになった. 8. おわりに今後, 以下のように進めていく. (1) 全部署の力を合わせ, 品質 生産性 を維持し, 省エネ 活動を更に展開していく. (2) 設備の設置計画段階から, 省エネを折り込んだ 省エネ仕様書 を作成し, 活用していく. < 著者 > 打江公平 ( うつえこうへい ) 走行安全製造部製造企画室製造部内の省エネ改善業務に従事 139